可能原因 |
原因分析及處理方法 |
(1)陽極鈍化 |
硫酸銅鍍液的酸性很強(qiáng),對(duì)高濃度硫酸銅工藝來說,盡管硫酸含量在50~ 原因之一:陽極面積小,詳見故障現(xiàn)象2(2); 原因之二:硫酸銅含量高,詳見故障現(xiàn)象2(3)、故障現(xiàn)象4(6)和故障現(xiàn)象16; 原因之三:硫酸含量低,詳見故障現(xiàn)象2(4); 原因之四:鍍液溫度低,詳見故障現(xiàn)象2(5); 原因之五:鍍液中氯離子過多,詳見故障現(xiàn)象2(6) 處理方法: a.將陽極取出,刷洗,并用l0%的硫酸活化,用水沖洗干凈,再用純水沖洗2遍后,裝入鈦籃; b.增大陽極面積,以降低陽極電流密度; C.定期分析并調(diào)整槽液成分,嚴(yán)格工藝規(guī)范; d.加強(qiáng)缸液參數(shù)的監(jiān)測,保證工藝參數(shù)的穩(wěn)定; e.加強(qiáng)預(yù)定保養(yǎng),嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律 |
(2)鍍前的堿液帶入到酸銅液 |
鍍液中的酸濃度有時(shí)會(huì)逐漸降低,在生產(chǎn)中也常常遇到,這主要是由于鍍前的堿性除油液和預(yù)鍍銅液,雖經(jīng)熱水、冷水清洗后,有時(shí)仍有堿液留于工件表面帶入鍍銅液中,與酸中和而造成鍍液酸度的下降。特別是在一些管理不善、操作不規(guī)范的企業(yè),掛具主桿由于沾上堿液,而清洗不到位,將堿液帶入到酸銅槽,造成交叉污染,使酸銅鍍液的酸度下降 處理方法: a.強(qiáng)化清洗操作,嚴(yán)格清洗標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),防止交叉污染發(fā)生; b.合理調(diào)整液面高度,保證掛具主桿的清洗高度,加強(qiáng)管理 |
續(xù):上述故障現(xiàn)象
可能原因 |
原因分析及處理方法 |
(3)硫酸銅中含硫酸多 |
在電鍍生產(chǎn)中,由于工件和掛具的帶出損耗較大,每一個(gè)分析周期都需要補(bǔ)加一定量的硫酸銅,在補(bǔ)加硫酸銅的同時(shí),也加入硫酸,而出現(xiàn)鍍液酸度增高的現(xiàn)象 處理方法:使用電鍍級(jí)的硫酸銅 |
(4)使用不溶性的輔助陽極 |
為了保證低電流密度區(qū)的電鍍產(chǎn)品質(zhì)量,在電鍍過程中,往往采用不溶性的輔助陽極,特別是有的企業(yè)沒有單獨(dú)的整流器來控制輔助陽極的電流參數(shù),只使用一個(gè)整流器,導(dǎo)致輔助陽極電流密度太高,大量析氧,致使鍍液酸度升高 處理方法:輔助陽極單獨(dú)設(shè)置整流器,并控制輔助陽極的 電壓為2V |
(5)雙氧水的使用量較大 |
在進(jìn)行酸銅液的維護(hù)保養(yǎng)時(shí),經(jīng)常使用雙氧水除去有機(jī)雜質(zhì)和消除一價(jià)銅離子對(duì)溶液的影響,同時(shí),也消耗了大量的硫酸,若不分析補(bǔ)加,也會(huì)導(dǎo)致硫酸含量降低,溶液酸度下降 處理方法:每次使用雙氧水處理鍍液時(shí),都要分析調(diào)整硫酸的含量 |
綜述:調(diào)整鍍液中的硫酸含量 |
在生產(chǎn)過程中,由于技術(shù)管理不善或輔助陽極使用不當(dāng)?shù)?SPAN lang=EN-US> 造成酸性鍍銅液酸度升高,筆者曾親l臨過一家電鍍企業(yè),酸 銅液中的硫酸含量甚至達(dá)到l38g/L,嚴(yán)重影響了電鍍產(chǎn)品 的質(zhì)量,并加速了光澤劑的分解消耗。那么,如何調(diào)整鍍液 中的硫酸含量呢? |
續(xù):上述故障現(xiàn)象
可能原因 |
原因分析及處理方法 |
綜述:調(diào)整鍍液中的硫酸含量 |
方法一l:將鍍液稀釋,分析調(diào)整槽液成分到標(biāo)準(zhǔn)值 方法二:用化學(xué)純級(jí)的氫氧化鋇,與酸銅液中多余的硫酸反應(yīng),形成硫酸鋇,再過濾除去。此法在處理過程中將損失 約15%的硫酸銅 Ba(OH)2+2H++SO74-→BaS04↓+2H20 方法三:用化學(xué)純的碳酸銅,與酸銅液中多余的硫酸反應(yīng),生成CO2,降低溶液的酸度。此法處理過程中,銅離子不損耗,但處理成本較高 CuC03+H2S04→CuS04+C02↑+H20 |